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繼飛自動(dòng)化控制設(shè)備(多圖)-污水處理自控價(jià)格設(shè)計(jì) :
PLC控制柜,變頻控制柜,污水處理自控污水處理電氣控制柜
2、自動(dòng)控制系統(tǒng)
污水處理PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)相對(duì)來說較為復(fù)雜,需要考慮到污水處理中的相關(guān)工藝流程、多類型設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量檢測(cè)、控制功能模塊組建、功能硬件配置等。雖然控制系統(tǒng)的完善需要精心的編程設(shè)計(jì)與成套控制柜體生產(chǎn),但是當(dāng)整個(gè)控制系統(tǒng)建立起來之后對(duì)污水處理工藝進(jìn)行控制管理,大大提高了污水處理設(shè)備運(yùn)行的工作效率。污水處理電氣控制柜提高制水量,減少污水處理過程中人力、物力、時(shí)間的投入,為整個(gè)污水處理系統(tǒng)的運(yùn)行提供安全穩(wěn)定的保障,也為推進(jìn)我國(guó)的污水處理工作貢獻(xiàn)了一份力量。






17種污水處理過程操作、維護(hù)規(guī)程!太全了
無軸螺旋輸送機(jī)
一、操作規(guī)程
1、操作人員應(yīng)熟悉螺旋輸送機(jī)的構(gòu)造及工作原理。
2、確保電機(jī)電源線連接正確,供給電壓正常。
3、開動(dòng)輸送機(jī)前應(yīng)檢查值班記錄。
4、撥“手動(dòng)”檔位,逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)“分閘”按鈕后按下“合閘”按鈕為開,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)“分閘”按鈕為關(guān),操作中觀察指示燈的顯示;撥“自動(dòng)”檔位,由中控室控制開停。
5、電機(jī)減速箱內(nèi)潤(rùn)滑油油位正確,油質(zhì)符合要求,通氣孔應(yīng)暢通。
6、運(yùn)行中,不允許超過30cm的硬物進(jìn)入輸送機(jī)內(nèi)。
7、檢查有無振動(dòng)或其它異常噪音,若有,應(yīng)停車檢查。
8、在任何檢修及保養(yǎng)工作開始之前應(yīng)切斷主開關(guān)電源,還應(yīng)確保別人無法啟動(dòng)。
污水處理24種常見異常問題及解決方案
問題13
化工廠的污水裝置,日均進(jìn)水量是500-600進(jìn)水COD10000左右,出水COD200左右工藝為預(yù)處理+厭氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出現(xiàn)的異常狀況為,前段時(shí)間由于公司煤制氣裝置的含高氨氮廢水(700左右)進(jìn)入好氧生化,導(dǎo)致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大約在200左右,出水COD200左右由于環(huán)保指標(biāo)比較嚴(yán)格,煤制氣廢水于半個(gè)月前已經(jīng)停止接收現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,半個(gè)月前已經(jīng)停止接收高氨氮廢水,現(xiàn)在進(jìn)水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,請(qǐng)問這是什么原因該如何處理?
回答:
(1)系統(tǒng)運(yùn)行還是相當(dāng)好的,從數(shù)據(jù)看,COD去除率達(dá)到了98%,在受到高氨氮沖擊后,COD也沒有減低去除率。
(2)現(xiàn)在停掉高氨氮的接受,應(yīng)該會(huì)慢慢降低出水氨氮的,目前還比較高應(yīng)該是滯留在系統(tǒng)內(nèi)的氨氮,畢竟您現(xiàn)在進(jìn)水氨氮也就20。
問題14
我廠是AAO工藝,設(shè)計(jì)能力2.5萬,實(shí)際進(jìn)水在2萬左右,進(jìn)水COD在300-500,偶爾會(huì)到600以上左右,但很少。進(jìn)水氨氮在35-40左右,MLSS現(xiàn)在在8000,SV30在50,DO在3左右,現(xiàn)在出水COD在50-60之間,氨氮穩(wěn)定在1,SS在8-10.以前我們這出水COD一直比較穩(wěn)定達(dá)標(biāo),現(xiàn)在突然升高,不知道什么原因?
回答:
通過SV30來判斷下:
(1)上清液渾濁,特別是間隙水渾濁,需要考慮負(fù)荷突然增加所致(看進(jìn)水是否COD也升高了來判斷)同樣也有可能是有難處理成分流入,配合顯微鏡看看原生動(dòng)物是否有變少趨勢(shì)來判斷。
(2)上清液有較多顆粒,但是顆粒間水比較清澈,可能是污泥老化,出水顆粒多,顆粒釋放的COD,可以通過出水濾紙過濾后測(cè)測(cè)COD是否比未過濾的要低。根據(jù)以上調(diào)查,確定原因后,再討論對(duì)策。